早期化工廠制造硫酸是以硫鐵礦為原料,用于焙燒的硫鐵礦,其粒度要求小于6mm,而從采礦場運(yùn)來的原礦石,使用之前需要經(jīng)過破碎機(jī)破碎,傳統(tǒng)的破碎機(jī)存在以下幾點(diǎn)缺陷:
1.原礦石粒度不均勻,有大塊和粉末混合在一起。因為粉末不需要破碎,應(yīng)該將其篩選出來,只因當(dāng)時沒有篩分設(shè)備,故只能混合破碎。而粉末含水較多,在破碎作業(yè)中,時常會發(fā)生堵塞破碎機(jī)出口的現(xiàn)象,需要人力清掃,浪費(fèi)勞動力不說,還妨礙生產(chǎn)。
2.原礦石在沒有篩分之前都需要拍通過破碎機(jī)來破碎,故增加了破碎機(jī)的負(fù)荷。
3.礦石破碎后,沒有相應(yīng)的儲存設(shè)備,只能堆放在破碎機(jī)附近的地面上,不但妨礙工作,還需要人力將每日需要的礦石裝入礦石車,礦粉飛揚(yáng),對工人身體健康有影響。
4.礦石從采石場運(yùn)會后堆放在距離破碎機(jī)非常遠(yuǎn)的地方,需要人力將礦石運(yùn)破碎機(jī)旁,進(jìn)行破碎工作,容易造成工作緊張,勞動笨重等現(xiàn)象。
為了改進(jìn)生產(chǎn),剛剛步上正規(guī)的河南佰豪破碎機(jī)廠家為該化工廠添置了鄂式破碎機(jī)、皮帶輸送機(jī)、圓筒篩、礦石槽等幾項設(shè)備。具體流程如下:
1.將老式的破碎機(jī)裝置在原礦石堆放處,進(jìn)行礦石前列次破碎,該破碎機(jī)出口50-60mm。
2.利用皮帶輸送機(jī)將礦石送入圓筒篩中進(jìn)行篩分。
3.通過篩孔的礦石貯存于礦石槽中,而大于7mm的礦石,由圓筒篩的末端排出送入顎式破碎機(jī)中,再次進(jìn)行破碎,直達(dá)到需要的粒度為止。
經(jīng)過此次改進(jìn),該化工廠合理利用了原來的舊設(shè)備,也解決了礦石輸送和破碎能力的問題,從而增加了硫酸的產(chǎn)量,滿足了生產(chǎn)的需要,這是其一;其二,很大程度上減少了工人的體力勞動,改善勞動條件,提高了生產(chǎn)率,減少了工作時間;其三,提高設(shè)備的利用率,老式破碎機(jī)出口較大,二臺鄂式破碎機(jī)處理的礦石都是大于7mm的粒度,因此消除了出口堵塞的現(xiàn)象,避免了停車清掃,從而增加了作業(yè)時間。